截至目前,皖南電機線圈車間壓裝班組以“安全生產(chǎn),提高質(zhì)量,確保產(chǎn)量”為目標,不斷加強班組建設(shè),主動細化基礎(chǔ)工作上,取得較大改善。
壓裝工序?qū)iT針對定子鐵芯齒部時有彈開狀況,積極查找原因,采取有效措施落實整改。一是制定《吊具使用規(guī)范》,并下發(fā)宣貫;二是制作專用擺放架,規(guī)范各規(guī)格吊具擺放,同時張貼標識,便于區(qū)別辨認;三是制作專用定子防護隔板,避免在吊運過程中鐵芯端面相互磕碰。
為完成壓裝工序定子鐵芯降庫存量工作上,車間做好了前期的細致安排,庫房員工加班加點,將定子鐵芯庫存量從四千多臺降到現(xiàn)如今的1000余臺,庫存盤點準確度達100%。在降庫存量工作中,不僅僅現(xiàn)場拆除貨架1組,還精減了一名堆高車操作人員,著力培養(yǎng)了一名兼職發(fā)貨員配合庫房發(fā)貨,切實做到“一專多能、一崗多人”。同時,壓裝工序改善工作上,增設(shè)周轉(zhuǎn)區(qū),按照生產(chǎn)訂單信息類別擺放領(lǐng)料,各領(lǐng)料單位在指定位置領(lǐng)料,生產(chǎn)流程忙而不亂有條不紊。
壓裝二組專門針對扣片產(chǎn)品型號多樣,車間內(nèi)裝扣片的桶不足用的狀況,動腦筋想方法,在原來大桶的正中間安裝一塊隔板,微小的改善達到了一桶兩用的效果,既提升了桶裝利用效率,也節(jié)省了生產(chǎn)成本。